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空壓機變頻節能方案實例分析:
異步電動機的轉速n=60f(1-s)/p (其中f為異步電動機的工作頻率,s為電動機轉差率,p為電動機極對數),顯然轉速n與頻率f成正比,只要改變頻率f,即可改變電動機的轉速。當頻率f在0~50Hz的范圍內變化,電動機轉速調節范圍就非常的寬。變頻調速就是通過改變電動機電源頻率來實現調速目的的。
具體制定的實施方案是:
采取對空壓機出口的壓力取樣,經過閉環自動調節控制技術來實現系統的有效控制。即由裝在空壓機出口的壓力傳感器檢測到空氣壓力信號值,在經過模擬數字信號的轉換,通過PID調節器的功能,在確保工作所需壓力的情況下(根據各設備用氣壓力的實際情況),保證電動機的小功率輸出,在控制壓力的同時,實現電動機的軟啟動,其好處在于電動機啟動時不會產生沖擊電流(一般情況下起動電流為額定電流的5~7倍),空壓機的使用壽命和檢修周期都得到大大的延長。
此外還提高了功率因數,改善供配電系統的電力品質,降低用電容量的要求,對電力缺相、欠電壓、過電流及過載、過熱時具有保護作用。相應帶來的好處還有:由于供氣壓力的穩定,通過壓力調節器,可使空壓機保持在設定的壓力值下工作,壓力穩定可靠性高,且可無級設定,隨時可調。空壓機的排氣量由空壓機的轉速來控制,汽缸內閥片不再反復地開啟和關閉,閥座、彈簧等工作條件也大大地得到改善,有效地避免了高溫和高壓氣體急劇的流動和沖擊,減少了維修的工作量。在系統設計過程中,還考慮了變頻和工頻的自由切換功能,一旦變頻控制系統發生故障,立即可切換到工頻狀態下工作,確保供氣的可靠性。
例如:
某公司在4L~20/8空壓機(電機功率為132kW)上安裝了變頻器系統,完全達到了壓力—轉速—功率正常的全閉環自動控制,使空壓機在工況10Pa~80Pa內任意調整的基礎上,在保持壓力穩定的條件下,隨著用氣量的變化,電機由變頻器自動調速,做到壓力(含流量)—轉速—功率正常動態匹配,節電率達29.1%,年節電9.5萬kWh。同時,該空壓機可在任何壓力下隨意啟動,打破了以前不允許帶壓啟動的規定,啟動電流也由以前的800A降為80A~100A,減少了90%。這使用電設備處于穩態無沖擊的狀態下工作,延長了使用壽命,減少了故障和維修量。圖5為空壓機變頻節能改造系統示意圖。

圖5空壓機變頻節能改造系統示意圖
通過使用變頻器后,多數空壓機節電率約25%,雖然節電率較風機、泵類低,但空壓機的電動機功率都較大,其節電量值較大,經濟效益十分顯著。同時,控制品質大為提高,可使供氣壓力始終保持恒定??傊諌簷C使用變頻器節能技術是值得推廣的。
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